目前寶鋼電爐產線高合金鋼種(合金量Cr+Ni+Mo≥8%),因出鋼溫度高(1 640~1 690 ℃)、精煉時間和鋼水傳隔時間長(4~14 h)等工藝特點,容易造成普通鉻質引流砂燒結層厚,其常規鉻質引流砂自動開澆率僅有85%。為此,寶鋼電爐煉鋼廠決定試用新型鋯質引流砂替代常規鉻質引流砂,滿足高合金鋼種冶煉需求,提高連鑄工藝效率和鑄坯質量,降低生產成本。本文介紹了石英砂含量對新型鋯質引流砂的組成、結構和性能的影響,分析了其燒結性能和高溫性能,通過研制優化后將其進行測試,并匯總了應用結果。
研制的新型鋯質引流砂以鋯英砂(1~0 mm)、鉻礦砂(1~0 mm)、石英砂(1~0 mm)為主要原料,以炭黑為還原劑和潤滑劑。鋯質引流砂試驗各試樣配比見表1。研究石英砂含量(0、5%、10%和15%)對鋯質引流砂組成、結構與性能的影響。
表1 試驗中新型鋯質引流砂的配比(w)/%
原料名稱 |
ZYS-S1 |
ZYS-S1 |
ZYS-S1 |
ZYS-S1 |
鋯英砂 |
60 |
60 |
60 |
60 |
鉻鐵礦 |
40 |
35 |
30 |
25 |
石英砂 |
0 |
5 |
10 |
15 |
炭黑(外加) |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
分別測量試樣的堆積密度、安息角、燒結性能(試樣分別經1 550 ℃和1 600 ℃熱處理3h后,檢測其線變化率、顯氣孔率、體積密度和常溫耐壓強度)、1 650 ℃×2 h時的高溫耐壓強度。利用X射線衍射儀分析試樣的物相組成,利用電子顯微鏡和能譜儀觀察試樣的顯微結構、測定其微區成分。
試驗結果表明,(1)在鋯質引流砂中,隨著石英砂含量由0增加至15%,經高溫熱處理后,線變化率逐漸增大,顯氣孔率明顯減小,體積密度先減小后增大;經1 550 ℃熱處理3 h后,無明顯燒結,而當溫度升高至1 600 ℃并處理3 h后,各試樣的耐壓強度明顯增加,隨著石英砂含量增加,引流砂燒后的膨脹增大促進了試樣的燒結,高溫耐壓強度略有增大,燒結層厚度增加。 (2)經1 550 ℃和1 600 ℃熱處理后,各試樣主要物相均為原料中的鋯英石(ZrSiO4)、鉻鐵礦和少量的石英相(除試樣ZYS-S1外),僅有少量的低熔相形成,各試樣內各顆粒均為點接觸為主,低熔相以K2O-Al2O3-SiO2-FeO為主,低熔相主要源于石英砂,需嚴格控制石英砂的純度和含量。
針對寶鋼電爐鋼包高合金鋼種冶煉(合金量Cr+Ni+Mo≥8%)的要求以及試驗結果,采用鋯質引流砂(ZYL-S2)替代鉻質引流砂進行實際應用。從2022年1月-2022年10月,目前已穩定使用9個月(合計210爐),燒氧僅6爐,鋼包自動自開率明顯改善,由85.0%提高至97.2%。
(摘編自《耐火與石灰》2024,№2,作者舒友亮等)